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    深圳市羅芳污水處理廠二期工程調(diào)試?

    下面是中達咨詢給大家?guī)黻P于深圳市羅芳污水處理廠二期工程調(diào)試,以供參考。
    介紹了深圳市羅芳污水處理廠二期工程的工藝概況和調(diào)試過程,以及氧化溝流場和溶解氧場測試結果。該工程各構筑物、設備皆能夠正常運行,出水水質(zhì)全面穩(wěn)定達到國家二級污水處理廠一級排放標準,其生物除磷效果達到國際先進水平,單位電耗在國內(nèi)外污水處理廠中處于先進水平,調(diào)試結果證明該工程是成功的。
    1工程介紹
    1.1調(diào)試概況
    深圳市羅芳污水處理廠調(diào)試[1]的目的是:確保各構筑物、管路系統(tǒng)和機電設備能夠按設計要求正常運行;確保各項運轉指標達到設計要求;建立各設備和單元操作的操作規(guī)程;優(yōu)化運行參數(shù)和處理效果,為今后的正常運行、科學管理打下基礎。
    調(diào)試小組首先根據(jù)設計文件制定調(diào)試大綱,再分階段提出調(diào)試計劃,具體從事調(diào)試工作。調(diào)試小組及時把調(diào)試的結果和發(fā)現(xiàn)的問題以匯報的形式報告給深圳市給排水工程建設指揮部,并通報調(diào)試有關單位。
    調(diào)試有關單位每周一在深圳市羅芳污水處理廠召開例會,討論、協(xié)調(diào)、解決調(diào)試中出現(xiàn)的問題。指揮部不定期召開調(diào)試工作匯報會,研究解決調(diào)試中遇到的重大問題。調(diào)試匯報會和做出重要決定的每周例會,皆由調(diào)試小組形成會議紀要,通知調(diào)試有關單位執(zhí)行。
    調(diào)試小組首先進行設備檢查和空機調(diào)試(水下設備一般不進行空機調(diào)試,以免燒壞)。然后利用該廠一期工程出水進行氧化溝清水試驗,并進行溝內(nèi)流速場測試。待清水調(diào)試無故障后,氧化溝再轉入污水調(diào)試和污泥培養(yǎng)階段,并測定溶解氧場,其它構筑物則直接進行污水調(diào)試。最后進行全流程的、較長時間的系統(tǒng)調(diào)試。
    1.2工程概況
    深圳市羅芳污水處理廠始建于1990年,一期工程于1998年正式投入運行,二期工程于1999年動工修建,目前已經(jīng)建成投產(chǎn)。
    深圳市羅芳污水處理廠二期工程設計規(guī)模為25萬m3/d,進廠原污水和處理后出水的水質(zhì)指標(即GB8978-96《污水綜合排放標準》中的一級標準)見表1,此外表中還列出了進水水溫、出水pH和脫水后污泥含水率要求。
    該工程采用的主體工藝是三溝式氧化溝,見圖1。由于生物除磷的需要,氧化溝前單獨設置厭氧池。為了確保厭氧池達到嚴格的厭氧狀態(tài),又在厭氧池前增設回流污泥濃縮池。
    回流污泥濃縮池停留時間約0.8h。回流污泥進入池兩側進泥渠,經(jīng)配泥孔進入池內(nèi)。上清液與厭氧池的出水一起直接流入氧化溝配水井,并帶走大量的硝酸鹽。約50%回流量的經(jīng)重力濃縮的污泥通過排泥管,與來自沉砂池的原污水一起進入?yún)捬醭亍?br />厭氧池水力停留時間30min,循環(huán)推流式,設置有水下攪拌器。
    二期工程共采用4座三溝式氧化溝,每座設計規(guī)模6.25萬m3/d,設計水深5.8m。轉刷安裝于氧化溝工作橋下,電動調(diào)節(jié)堰門分設于氧化溝兩側邊溝。
    氧化溝各設備運行由時間控制按周期運行,每個周期分為6個階段,見圖2。
    A階段。運行時間為1.5h。污水進入潛水攪拌器全部運行、曝氣轉刷全部關閉的缺氧狀態(tài)的Ⅰ溝,完成反硝化作用。Ⅰ溝內(nèi)混合液一部分進入Ⅱ溝,另一部分作為回流污泥排出。Ⅱ溝內(nèi)所有轉刷和潛水攪拌器全部運行,進行硝化作用。好氧狀態(tài)的Ⅱ溝內(nèi)混合液進入Ⅲ溝。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態(tài),溝內(nèi)所有轉刷和潛水攪拌器全部關閉,出水經(jīng)電動調(diào)節(jié)堰門排出。
    B階段。運行時間為1.5h。污水進入所有轉刷和潛水攪拌器全部運行的好氧狀態(tài)的Ⅱ溝。Ⅰ溝內(nèi)所有轉刷和水下攪拌器也全部運行。Ⅱ溝內(nèi)混合液進入Ⅲ溝和Ⅰ溝。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態(tài)。
    C階段。運行時間為1h。污水進入所有轉刷和潛水攪拌器全部運行的好氧狀態(tài)的Ⅱ溝,Ⅱ溝內(nèi)混合液一部分進入Ⅲ溝,另一部分作為回流污泥排出。Ⅰ溝內(nèi)所有轉刷和水下攪拌器全部關閉,處于預沉淀狀態(tài)。剩余活性污泥從Ⅰ溝排出。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態(tài)。
    D,E,F(xiàn)階段。運行狀態(tài)分別與A,B,C階段基本相同,只是將Ⅰ溝與Ⅲ溝互換。
    2調(diào)試過程
    2.1單元調(diào)試
    2001年11月19日,調(diào)試小組開始了設備檢查和空機調(diào)試的準備工作。12月3日,開始進行氧化溝設備檢查及空機調(diào)試工作。12月4日,開始進行提升泵房的調(diào)試準備、調(diào)試前檢查和空機運行試驗。
    2001年12月25日,開始向1#氧化溝和2#氧化溝注入一期工程的二沉池出水。注水過程中,發(fā)現(xiàn)氧化溝出水集水槽的伸縮縫漏水,注水暫停。12月28日,經(jīng)施工單位整改,氧化溝出水槽漏水問題解決,氧化溝開始引入一期工程二沉池出水。然后,調(diào)試小組進行了氧化溝設備清水運行調(diào)試,并檢查厭氧池設備。
    2002年1月10日,二期工程濃縮池和厭氧池從氧化溝泵入一期工程二沉池出水,開始進行設備清水運行調(diào)試。
    在上述設備檢查和清水調(diào)試過程中,調(diào)試小組始終沒有發(fā)現(xiàn)嚴重問題,但發(fā)現(xiàn)了許多小問題,已經(jīng)分批提交給設計、監(jiān)理、施工、安裝和廠家。迄今為止,直接影響運行的問題已經(jīng)全部整改,尚有一些遺留問題在整改中。
    2002年1月15日,二期工程開始進入污水,進行帶負荷污水調(diào)試和污泥培養(yǎng)的準備。
    2002年1月21日,根據(jù)該廠兩期工程的特點,將該廠一期工程的活性污泥,通過污泥脫水系統(tǒng)的濃縮池,溢流進入二期工程的進水系統(tǒng),污泥培養(yǎng)正式開始。1月25日,兩氧化溝的MLSS分別達到了1.6g/L和0.9g/L,1月29日分別達到1.6mg/L和1.1mg/L。2月28日,1#氧化溝中溝和邊溝MLSS分別達到4.1g/L和4.4g/L,2#氧化溝達到3g/L和2.9g/L,已經(jīng)達到并超過設計要求,標志著該廠污泥培養(yǎng)階段已經(jīng)結束。氧化溝出水清澈。
    2.2系統(tǒng)調(diào)試
    單元調(diào)試圓滿完成后,污水處理廠系統(tǒng)投入較長時間的試運行,進行進一步的系統(tǒng)調(diào)試工作,以證實系統(tǒng)的處理性能,發(fā)現(xiàn)并及時糾正可能發(fā)生的不正常現(xiàn)象,優(yōu)化運行參數(shù),確保整個系統(tǒng)達到最佳的運行狀態(tài)和處理效果。
    系統(tǒng)調(diào)試將通過多次PDCA循環(huán),發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,不斷優(yōu)化工藝參數(shù),改進系統(tǒng)處理效果,直到系統(tǒng)完全達到設計要求。
    2002年3月9日,二期工程系統(tǒng)調(diào)試開始進行。由于單元調(diào)試工作進行得非常充分,故系統(tǒng)調(diào)試工作非常順利,出水水質(zhì)很快穩(wěn)定達到設計要求。
    2002年6月,系統(tǒng)調(diào)試工作順利結束。
    3處理效果
    3.1進出水主要污染物
    2002年3月開始,調(diào)試小組對深圳市羅芳污水處理廠二期工程的進出水水質(zhì)和工藝參數(shù)進行了全面化驗分析。
    調(diào)試期間,二期工程兩氧化溝出水的SS最大18mg/L,最小5mg/L,平均12mg/L,大大低于設計要求的≤20mg/L。
    調(diào)試期間,氧化溝出水BOD最大10mg/L,最小1~2mg/L,平均5~6mg/L,皆大大優(yōu)于設計要求的≤20mg/L。
    調(diào)試期間,氧化溝出水COD最大49~58mg/L,最小11~12mg/L,平均30mg/L,大大低于設計要求的≤60mg/L。
    調(diào)試期間,氧化溝出水pH在7.23~8.17范圍內(nèi),滿足設計要求的6.5~9。
    綜上所述,二期工程出水的主要污染物指標皆達到并大大優(yōu)于設計要求。
    3.2進出水營養(yǎng)物質(zhì)
    二期工程出水氨氮設計要求≤15mg/L,實際兩溝出水氨氮最大僅5.34mg/L,平均在0.22~0.67mg/L之間,大大優(yōu)于設計要求。
    調(diào)試期間,出水總磷兩溝平均在0.26~0.27mg/L之間,小于0.5mg/L。
    3.3氧化溝污泥指標
    調(diào)試期間,二期工程氧化溝中溝的混合液懸浮固體濃度在1752~5448mg/L之間,平均3456~3478mg/L,符合設計要求的3.4g/L。
    由于二期工程未設初沉池,故活性污泥中泥砂較多,有機物相對偏少,氧化溝中溝的混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度偏低,僅占MLSS的43%。
    調(diào)試期間,二期工程氧化溝中溝的污泥容積指數(shù)為78~96mL/g,在100mL/g以下,說明污泥沉降性能良好。2#氧化溝邊溝的SVI為95.96mL/g,污泥沉降性能不如中溝。
    3.4污泥脫水效果
    深圳市羅芳污水處理廠二期工程在原一期工程的脫水間里新增加了3臺離心濃縮脫水機,擴大了污泥脫水能力。
    二期工程的剩余污泥直接在離心機中濃縮脫水,一期工程污泥脫水則需要經(jīng)過帶式壓濾濃縮機濃縮,然后再經(jīng)帶式壓濾脫水機脫水。二者相比,二期工程的工作流程較短,操作更簡便。
    調(diào)試期間,二期工程離心機脫水后污泥含水率平均在69%~71%之間,大大優(yōu)于設計要求的80%。與一期工程脫水后污泥的含水率平均82%相比,二期工程的脫水效果顯著提高。
    3.5生產(chǎn)運行情況
    根據(jù)深圳市羅芳污水處理廠編制的《深圳市污水處理廠生產(chǎn)運行情況報表》,自2002年3月進入試運行系統(tǒng)調(diào)試以來的生產(chǎn)運行情況見表2。
    表2二期工程2002年生產(chǎn)運行情況月份污水量(萬m3)進水量
    (萬m3/d)單位電耗
    (kW·h/m3)干泥(t)單位產(chǎn)泥量
    (t/萬m3)一期二期一,二期二期折算3241.9214.17.140.23194.9391.520.434258.0225.07.500.22218.57101.820.455276.0289.39.330.22258.82132.450.466247.0280.79.360.24518.00275.540.98平均255.7252.38.330.23297.58150.330.58由表2可見,2002年3~6月期間,二期工程進水量在7.14~9.36萬m3/d之間,平均8.33萬m3/d,僅占設計進水量12.5萬m3/d的67%,仍然不足。
    二期工程單位電耗在0.22~0.24kW·h/m3之間,平均0.23kW·h/m3,這在國內(nèi)外污水處理廠中無疑處于先進水平。
    二期工程單位產(chǎn)泥量在0.43~0.98t干泥/萬m3污水之間,平均0.58t干泥/萬m3污水,這在國內(nèi)外同類污水處理廠中也相對偏低。
    4氧化溝流場和溶解氧場
    4.1氧化溝流場
    2002年3~4月,調(diào)試小組進行了氧化溝流場測定,共布置了28個測量點,每點測量7個不同深度的流速,流速測量點位置見圖9,流速測量結果見表3和表4。
    由于兩個邊溝的工況完全一樣,所以流場必然完全一樣,故只須測量其中一個邊溝的流場即可。無論是邊溝還是中溝,其內(nèi)部工況是中心對稱的,所以其流場必然也是中心對稱的,故只須測量其一半流場即可。為了測量方便,測量點布置在工作橋附近。
    以下和邊溝斷面11外,所有的實測流速皆大于0.3m/s,滿足設計要求。
    但是,邊溝斷面1和邊溝斷面11的流速具有特殊性。由圖9可見,兩處皆位于氧化溝水流轉彎以后的回流區(qū),故縱向流速較小。但是,由于測量結果未能反映作為回流區(qū)應該具有的側向流速和豎向流速,所以兩處的實際流速應該更大,而且回流區(qū)紊動強烈,所以兩處皆不可能出現(xiàn)活性污泥沉積的不良現(xiàn)象。
    綜上所述,氧化溝流場基本良好,任何位置皆不會出現(xiàn)活性污泥沉積。
    4.2氧化溝溶解氧場
    2002年3月,調(diào)試小組進行了氧化溝溶解氧場測定。共布置了10個測量點,溶解氧測量點位置見圖10。溶解氧測量結果見。
    由于受到溶解氧探頭電纜長度的限制,每點只能測量水下1.5m深度處的溶解氧,但是,氧化溝混合充分,該處的溶解氧基本上可以代表整個斷面的情況。
    由圖11可見,在轉刷不開、水下推進器全開的條件下,氧化溝邊溝處于缺氧狀態(tài),此時平均溶解氧在0.1~0.9mg/L范圍內(nèi),全部數(shù)據(jù)平均為0.36mg/L,滿足工藝要求。
    顯然,由于氧化溝剛從好氧階段進入缺氧階段時溶解氧會高一些,然后逐漸降低,所以實測的邊溝溶解氧數(shù)據(jù)有一定范圍是合理的。
    由圖12可見,在轉刷和水下推進器全開的條件下,氧化溝中溝處于好氧狀態(tài),此時平均溶解氧在4.12~7.37mg/L范圍內(nèi),全部數(shù)據(jù)平均為5.22mg/L,滿足工藝要求。
    同樣由于氧化溝剛從缺氧階段進入好氧階段時溶解氧會低一些,然后逐漸提高,所以實測的中溝溶解氧數(shù)據(jù)有一定范圍,也是合理的。
    值得注意的是,一般認為氧化溝的溶解氧只能達到3mg/L左右的水平,而羅芳污水處理廠氧化溝好氧狀態(tài)的中溝2002年3月17日測點2實測的溶解氧最高達到7.54mg/L,當日中溝各測點平均溶解氧高達7.37mg/L,大大高于文獻所載的其它氧化溝,這應該是該廠處理效果優(yōu)異的原因之一。這一現(xiàn)象說明該廠的設計優(yōu)秀,曝氣、攪拌設備良好,而且管理水平高。當然,工藝并不要求如此高的溶解氧,在實際運行中可以適當減少所開曝氣轉刷的數(shù)量,以減少能耗。
    5結語
    深圳市羅芳污水處理廠二期工程各構筑物、設備能夠正常運行,出水水質(zhì)全面穩(wěn)定達標,調(diào)試結果證明該工程是成功的。
    二期工程生物除磷效果無疑達到國際先進水平,設計、建設、調(diào)試、管理方面的經(jīng)驗值得總結。
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    個人專業(yè)技術總結范文3篇
    最大 限度地管好 安全生產(chǎn) ,堅持“安全第一”的方針,確保工程質(zhì)量,堅持“質(zhì)量求生存”的原則,嚴把工程質(zhì)量關,力爭工程進度迅速,遵守施工合同,降低工程成本,在最短時間內(nèi)創(chuàng)造質(zhì)量最好、生產(chǎn)最安全、工程成本最低的工程項目。主要負責“110kV羅芳變電站工程”、“110kV”、“”等。 工程投標又是我工作的另一核心。

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